

山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 通風機
冠熙風機-耐高溫排風機廠商-干燥用排風機
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液壓缸輸入軸彈簧斷裂。2012年11月24日,2號機組引風機2b電流突然下降50A,負荷立即由450MW手動調(diào)節(jié)降低。重新調(diào)整后,兩臺引風機的就地機械指示基本相同,但DCS引風機2b開度比2a開度大13%,風機停運后,風機上蓋和全行程運行動葉無異常,故液壓缸為N。損壞了。液壓缸輸入軸的夾緊螺釘沒有松動,但發(fā)現(xiàn)液壓缸輸入軸的兩個彈簧斷裂。更換液壓缸所有輸入軸彈簧,將原排風機4片增加到8片。重新調(diào)試開關(guān)位置,并入系統(tǒng)后正常。原因是廠家設(shè)計的彈簧強度不夠。4.5風機失速或喘振(1)風機消聲器堵塞。2012年送風機1a發(fā)生多次喘振,經(jīng)測量風機消聲器出口風壓至-3kpa,判斷消聲器堵塞。停風機1a檢查風機入口消聲器,發(fā)現(xiàn)多孔板鉚釘脫落,導(dǎo)致吸水棉從堵塞的通道中流出,使風機落入喘振區(qū)。取出消聲器中的吸水棉后,運行正常。另外,針對一次風機1B多次失速,經(jīng)檢查,風機入口消聲器多孔板鉚釘松動,減小了通道面積,使一次風機落入失速區(qū),通過加強消聲器消除了失速故障。
排風機采用角鋼加固消聲器的多孔板保護板,防止因鉚釘從多孔板上脫落而導(dǎo)致吸音棉跑出堵塞通道。(2)空氣預(yù)熱器傳熱元件堵塞。2012年1月,1B一次風機多次出現(xiàn)喘振。檢查排風機空氣預(yù)熱器1B傳熱元件嚴重堵塞后,一次風機出口堵塞。通過更換空氣預(yù)熱器1B段傳熱元件嚴重堵塞,消除了喘振故障。對策:控制空氣預(yù)熱器出口排煙溫度不低于制造廠規(guī)定的較低溫度,防止低溫腐蝕和運行空氣預(yù)熱器冷端部件堵塞。通過定期維護,及時檢查和更換風扇滑塊和襯套等易損件,檢查葉柄裝置,潤滑葉柄軸承,旋轉(zhuǎn)維護液壓缸,清洗油站和更換潤滑油,清洗油冷卻器,調(diào)整適當?shù)墓┯蛪毫ΑW龊蔑L機進口消聲器的檢修工作,提高檢修技術(shù)水平,確保風機聯(lián)軸節(jié)和電機聯(lián)軸節(jié)的中心安全。液壓缸的安裝精度和安裝精度可大大降低動葉可調(diào)軸流風機的故障率。
為了探索大負荷大流量風機的關(guān)鍵氣動設(shè)計技術(shù)和內(nèi)部流動機理,本文設(shè)計了一臺排風機,其壓力比為1.20,負荷系數(shù)為0.83。詳細研究了流量系數(shù)、反力等設(shè)計參數(shù)的影響規(guī)律,給出了相應(yīng)的選擇原則。分析了葉片負荷調(diào)節(jié)、葉片彎曲和葉片端部彎曲對葉柵流動、級匹配和級性能的影響,給出了高負荷軸流風機三維葉片設(shè)計的基本原則。同時,開發(fā)了S1流面協(xié)同優(yōu)化方法,取得了較好的效果。降低了定子損耗,增大了風機裕度。高壓風機的設(shè)計通常采用離心風機,但離心風機存在迎風面積大、流量小、效率低等缺點。針對大流量、高壓力比、率的設(shè)計要求,如何完成單級軸流設(shè)計成為研究的重點。長期以來,軸流風機的設(shè)計方法得到了發(fā)展。從孤立葉型法、葉柵法、降功率法到目前廣泛采用的準三維、全三維氣動設(shè)計方法,甚至到S1流面葉型優(yōu)化[6]、三維葉型優(yōu)化、排風機三維葉型技術(shù),已經(jīng)有了大量的研究工作。用于提高設(shè)計方法的準確性和快速性。以率、高負荷為設(shè)計目標,通過合理選擇總體參數(shù),優(yōu)化了排風機流面葉片的初步設(shè)計和三維疊加,實現(xiàn)了軸流風機的氣動設(shè)計。
排風機在0.05<r<0.4的范圍內(nèi),a的變化很小。當0.4<r<0.85時,_a逐漸增大,在85%葉高時達到較大值,說明該區(qū)域具有更大的機械能和更強的循環(huán)能力。與均勻間隙相比,方案2和方案6的葉尖間隙形狀在0<r<0.5時基本保持不變,說明葉尖間隙形狀的變化對葉片底部到中部沒有影響,但在方案2下,排風機葉尖間隙高于均勻間隙,而葉片TiP間隙小于均勻間隙。這是由于葉尖渦度強度增大,泄漏流減弱,葉片前緣渦度明顯增大和減小。減輕了主流與泄漏流的相互作用,削弱了泄漏渦的強度,增強了葉片中上部的流動能力,增加了獲得的能量。在方案6中,在0.5<r<0.85的范圍內(nèi),均勻間隙也略有增大,但接近較大的速度明顯減小。這是由于葉尖渦度強度隨間隙的均勻變化而略有變化,對泄漏流影響不大,而葉尖前緣渦度強度顯著增大,導(dǎo)致葉尖a減小,總流量減小,能量降低,從而提高了風機效率。ENcy略有下降。也就是說,為了更直觀地反映排風機葉頂間隙形狀變化對葉頂附近速度場的影響,90%葉片高度截面的軸向速度分布如圖7所示。
