

山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 通風(fēng)機
耐高溫通風(fēng)機-大型通風(fēng)機批發(fā)-除塵通風(fēng)機
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通風(fēng)機在大流量區(qū)計算值比實測值偏高,小流量區(qū)計算值比實測值偏低,但是整體上計算結(jié)果與實測結(jié)果基本吻合。由效率曲線圖可知,大流量區(qū)計算結(jié)果比實測結(jié)果偏高,小流量區(qū)計算結(jié)果比實測結(jié)果偏低,說明計算結(jié)果與實測結(jié)果吻合。通過實驗值與計算值的對比,CFX 軟件的數(shù)值模擬結(jié)果與實測結(jié)果一致,由此驗證了采用CFX 軟件對帶進氣箱的離心風(fēng)機的數(shù)值模擬是可靠的。
試驗噪聲分析
離心風(fēng)機的噪聲按照流體動力聲源的發(fā)聲機制,分為三類:1)單極子,2)偶極子,3)四極子,風(fēng)機正常工作狀態(tài)下產(chǎn)生的噪聲主要來源于偶極子源。根據(jù)GB/T2888-2008《風(fēng)機和羅茨鼓風(fēng)機噪聲測量方法標準》對有無進氣箱離心風(fēng)機的噪聲進行測試。試驗地點:浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實業(yè)有限公司CNAS 檢測中心;采用聲級計對風(fēng)機出口處的噪聲進行測試,測試方式及儀器。測量時,除地面外無其他的反射條件,測點位置D 距地面的高度與風(fēng)機出口中心持平,水平方向上與出氣口軸線成45° ,距離出氣口中心L=1m。
通風(fēng)機的噪聲在小流量區(qū),帶進氣箱的離心風(fēng)機噪聲低于不帶進氣箱,隨著流量的增加,帶進氣箱的風(fēng)機噪聲顯著提高,在大流量區(qū),明顯的高于不帶進氣箱的噪聲。
將建立好的通風(fēng)機三維模型導(dǎo)入ICEM 軟件進行混合網(wǎng)格的劃分。其中進出口和葉輪區(qū)域采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,而蝸殼部分由于其內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,尤其是電動機周圍結(jié)構(gòu)并非規(guī)則模型,故采用適應(yīng)性較強的非結(jié)構(gòu)化四面體網(wǎng)格,具體網(wǎng)格如圖3 所示。綜合考慮動靜耦合區(qū)域?qū)?shù)值模擬預(yù)測結(jié)果的影響,在進行網(wǎng)格劃分時,對邊界層進行加密處理,其較低網(wǎng)格質(zhì)量雅克比[14]在0.3 以上。為了保證數(shù)值計算結(jié)果的準確性,避免網(wǎng)格誤差對其模擬結(jié)果造成影響,對通風(fēng)機進行網(wǎng)格無關(guān)性驗證,如表1 所示。綜合考慮計算精度和計算效率可知,當(dāng)網(wǎng)格數(shù)為25 萬左右時預(yù)測結(jié)果較為合理,終確定整個計算域的網(wǎng)格數(shù)為2513558。k-ε 模型作為為普遍有效的湍流模型,能夠計算大量的各種回流和薄剪切層流動,被廣泛應(yīng)用于各類風(fēng)機的數(shù)值求解計算中。
由于有梯度擴散項,模型k-ε 方程為橢圓形方程,故其特性同其他橢圓形方程,需要邊界條件:通風(fēng)機出口或?qū)ΨQ軸處k / n0和/ n0。但上述邊界條件只針對高雷諾數(shù)而言,在固體壁面附近,流體粘性應(yīng)力將取代湍流雷諾應(yīng)力,并在臨近固體壁面的粘性底層占主要作用。而多翼離心風(fēng)機由于結(jié)構(gòu)尺寸小、相對馬赫數(shù)低,氣體黏性力在流體流動過程中起重要作用,因此,在實際運用過程中,標準k-ε 模型由于未充分考慮粘性力的影響,導(dǎo)致計算模型出現(xiàn)偏差。運用Visual C++將上述修正函數(shù)編寫為UDF代碼,并導(dǎo)入Fluent 內(nèi)置Calculation module。為符合實際運行狀態(tài),通風(fēng)機進出口邊界條件設(shè)置為壓力入口和壓力出口,出口壓降與動能成正比,從而避免在進口和出口定義一致的速度分布[15]。后以CFD 計算的定常結(jié)果作為初始條件,進行非定常數(shù)值計算。
通風(fēng)機性能試驗原理及其裝置為了驗證修正后數(shù)值計算模型的準確度,對原風(fēng)機的不同工況氣動性能試驗。將修正前后數(shù)值計算模型預(yù)測原型機性能結(jié)果與試驗值作對比分析,由數(shù)據(jù)可知,采用標準k-ε 模型預(yù)測的風(fēng)機性能曲線較試驗值存在一定誤差,其較大誤差值達9.5%,修正的k-ε 模型,各流量工況下通風(fēng)機出口靜壓計算值與試驗值吻合,其性能曲線趨于重合,兩者誤差值明顯減小,且較大誤差降低至3%,充分驗證了所采用的數(shù)值計算模型修正方法的可行性,同時為下文通風(fēng)機性能的準確度和可靠性預(yù)測提供支撐。設(shè)計原理分析原風(fēng)機蝸殼內(nèi)壁型線采用的是傳統(tǒng)蝸殼型線設(shè)計方法,即不考慮壁面粘性摩擦的影響,氣流動量矩保持不變,運用不等邊基圓法繪制的近似阿基米德螺旋線。而實際流動過程中,氣體粘性作用常導(dǎo)致其速度在過流斷面上呈現(xiàn)的分布不均勻現(xiàn)象。
對于低速小型多翼離心風(fēng)機而言,由于氣體流道狹窄,受粘性作用的影響,風(fēng)機內(nèi)壁面邊界層分離加劇,經(jīng)過葉輪加速的氣體流速沿蝸殼徑向方向逐漸減小,而在通風(fēng)機蝸殼出口處,由于同時受到蝸舌結(jié)構(gòu)和蝸殼壁面的影響,其流速為管道流速度分布,受粘性作用的影響,蝸殼內(nèi)流體于整個流道空間內(nèi)呈現(xiàn)速度分布不均勻的現(xiàn)象,因此在實際流動過程中,流體動量矩并不是不變的,而是隨流動的進行不斷減小,故基于動量矩守恒定律設(shè)計的傳統(tǒng)蝸殼型線存在動量修正的必要。改型設(shè)計方法由于氣體粘性力無法通過簡單的公式運算獲得,且其大小受氣體速度的影響,因此本文采用一種簡單化的求解方法,即基于傳統(tǒng)不等邊基圓法,通風(fēng)機運用改進后的k-ε 模型對原風(fēng)機進行數(shù)值模擬,設(shè)置如圖8 所示的4 個監(jiān)測截面,其方位角φ 分別為90°、180°、270°、360°。通過Fluent 后處理計算得出蝸殼壁面區(qū)域于以上4 個截面處所受粘性力大小Fν ,測量力矩中心至力原點距離R,由額定工況下風(fēng)機總質(zhì)量流量q 計算得單位質(zhì)量流體所受黏性力矩平均值m FR / q。
