

東莞市明牌傳動設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 特殊電機(jī)
750W減速電機(jī)東莞現(xiàn)貨-400W減速電機(jī)東莞現(xiàn)貨-MINPEAR
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三相減速電機(jī)缺相有什么危害?如何解決三相減速電機(jī)缺相?
三相減速電機(jī)處于靜止?fàn)顟B(tài)時,如果繞組一相斷路或電源一相斷開,則接通電源后,繞組產(chǎn)生的磁場分為兩個大小相等、方向相反的旋轉(zhuǎn)磁場,它們與轉(zhuǎn)子作用產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩是大小相等、方向相反相互抵消,因此起動轉(zhuǎn)矩為零,電動機(jī)不能起動。
如果三相減速電機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中缺相,繞組產(chǎn)生的磁場也可分為兩個大小相等,、方向相反的旋轉(zhuǎn)磁場。但與電動機(jī)旋轉(zhuǎn)方向相反的旋轉(zhuǎn)磁場與轉(zhuǎn)子間的相對速度很大,在轉(zhuǎn)子中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢也很大。減速電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不穩(wěn)定的原因及堅(jiān)決方法明牌減速電機(jī)在使用時間長了以后,比方說超出了明牌減速電機(jī)的使用周期的話,減速機(jī)難免會出一些問題。而轉(zhuǎn)子的感抗很大,此時決定轉(zhuǎn)矩大小的電流有功分量很小,所以逆向轉(zhuǎn)矩小于正向轉(zhuǎn)矩。因此電動機(jī)能夠繼續(xù)運(yùn)行,但此時電動機(jī)的負(fù)載只能是額定功率的一半左右。如果在額定功率下滿載運(yùn)行,則通過繞組的電流將超過額定電流,若不及時切斷電源,電動機(jī)就會發(fā)熱而燒毀。
電動機(jī)一旦發(fā)生斷相故障,可首先檢查電源線路是否有斷路,開關(guān)熔體是否有熔斷,起動器的觸頭是否有接觸不良的,然后檢查三相繞組各相有無斷路現(xiàn)象。(3)若出現(xiàn)'喀喀'聲或'嘎吱'聲,則為軸承內(nèi)滾珠不規(guī)則運(yùn)動而產(chǎn)生的聲音,這是軸承內(nèi)滾珠損壞或電動機(jī)長期不用,潤滑脂干涸所致。此外,也可重新空載起動電動機(jī)(僅限于繞組為星形聯(lián)結(jié)),如果電動機(jī)存在一相斷路故障,則不能起動,同時發(fā)出嗡嗡響聲,此時應(yīng)立即切斷電源。
檢查結(jié)果,若是電源線有斷線,則應(yīng)進(jìn)一步查明斷開點(diǎn),并重新接好線頭;若是熔體有熔斷的,則應(yīng)調(diào)換同規(guī)格的熔體;若是起動器發(fā)生故障,則應(yīng)細(xì)心檢查和修理起動器(一般是觸頭接觸不良);若是有一相繞組斷路,則應(yīng)重新接好或更換斷路的繞組。
電動機(jī)缺相運(yùn)行故障具體情況分析: 正常運(yùn)行的三相齒輪減速電機(jī),其每相繞組兩端與電源線相連,形成各自的回路,每相繞組兩端的電壓、電流基本相等,每相繞組輸出1/3的電動機(jī)額定功率。但是由于某種原因,其中一相繞組斷路,就會造成電動機(jī)缺相運(yùn)行。
三相齒輪減速電機(jī)缺相運(yùn)行是一種危險較大的故障。三相齒輪減速電機(jī)缺相運(yùn)行時間稍長,如果不減輕負(fù)載,繞組就會燒毀。此時拆開電動機(jī)端蓋,如果發(fā)現(xiàn)端部1/3或2/3繞組燒焦,而其余繞組完全未變色,則可判定這種故障是電動機(jī)缺相運(yùn)行造成的。
為何三相減速電機(jī)三相空載電流平衡且均大于正常值?
如何解決?1)原因:三相減速電機(jī)有維修過;重繞時,線圈匝數(shù)少。
解決辦法:重繞線圈,加大匝數(shù)。
2)原因:三相齒輪電機(jī)星形接線錯接為三角形接線。
解決辦法:改正接線。
3)原因:電流電壓過高。
解決辦法:測量電源電壓,并設(shè)法減低電壓。
4)原因:三相減速電機(jī)裝配不當(dāng)(如轉(zhuǎn)子裝反、定、轉(zhuǎn)子鐵芯末對齊,端蓋螺絲固定不對稱使端蓋偏或松動等。
解決辦法:檢查裝配質(zhì)量,消除故障。
5)原因:氣隙不均或增大。
解決辦法:調(diào)整氣隙使均勻,過大的氣隙可調(diào)整線圈匝數(shù)。
6)原因:三相減速電機(jī)拆線時繞組匝數(shù)弄錯。
解決辦法:修理鐵芯,或重繞線圈增加匝數(shù)。
7)原因:電網(wǎng)頻率降低或60Hz電機(jī)使用在50Hz電源上 。
解決辦法:檢查電源質(zhì)量,并與三相齒輪減速電機(jī)銘牌一致。
對我國減速電機(jī)的建議
1.刮漆皮+銅引線鉚接后鍍錫
減速電機(jī)可以采用脫漆機(jī)去漆皮, 與銅引線在銅帶機(jī)鉚接一次后, 用沾鋁焊劑鋁焊條在浸錫爐上浸錫, 套一熱縮管熱縮即可。浸錫爐上浸錫的優(yōu)點(diǎn)是: 比電烙鐵的溫度高且均勻穩(wěn)定,焊錫均勻滲透性強(qiáng)。另外, 鋁助焊劑成分多易炭化,在錫爐中析出,不會在焊點(diǎn)處殘留。在實(shí)際中,當(dāng)三相電機(jī)接到了單相220V電壓時常會發(fā)生此類故障。此種工藝統(tǒng)計(jì)結(jié)果, 鋁線電機(jī)綜合失效率在3‰左右, 部分失效原因是鉚接和浸錫后斷線失效。 后采用直接纏繞措施,且注意纏繞圈放間隙, 使浸錫后防止堆焊和擴(kuò)大接觸面積。 采取此項(xiàng)措施后統(tǒng)計(jì)表明, 鋁線電機(jī)失效率又下降了1‰左右。
2.去漆皮+銅引線后浸錫再封膠
去漆皮工藝采用的是漆包線專用的脫漆粉,在不銹鋼爐中將其溶化, 鋁線接頭處浸在溶液中, 大概2s~3s就可脫漆, 用濕布揩干凈, 去漆后既干凈又不傷線, 也沒今后的腐蝕之憂。如果發(fā)現(xiàn)各軸不平行或中心距離與參數(shù)所示不符,則應(yīng)調(diào)整軸承,修正所發(fā)現(xiàn)的毛病。接銅引線是直接纏繞后用沾鋁焊劑鋁焊條在浸錫爐中浸錫, 再用高收縮比的帶膠雙層熱縮管,里面層有硅膠, 完全杜絕氧化的問題。據(jù)統(tǒng)計(jì):采用此焊接工藝, 鋁線電機(jī)綜合失效率在1‰左右, 此工藝是合理可靠的, 值得推廣
