

聊城市亨通管業有限公司
主營產品: 復合管
內外襯陶瓷高爐噴煤槍銷售-亨通-浸沒式高爐噴煤槍定做
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高爐噴煤槍的材質介紹
高爐噴煤槍從單一材質趨向復合材質。
高爐噴煤槍大都由單一的不銹鋼(如1Cr18Ni9Ti)無縫管制成,隨著風溫和噴煤量的提高,高爐噴煤槍磨損和燒損及噴煤磨蝕風口等問題日益突出。現在的高爐噴煤槍大都針對高爐噴煤槍各部分溫度及磨蝕程度的不同而采用了不同的材質。如1998年鋼鐵研究總院與首鋼煉鐵廠合作研制的高爐噴煤槍前段采用了高溫合金,高爐噴煤槍彎頭內襯金屬陶瓷,使高爐噴煤槍的實際消耗量降低約77.07%,單槍平均使用壽命達到81天。
高爐噴煤槍從單管趨向套管
隨著噴煤比的大幅提高,煤粉燃燒率成了人們普遍關注的問題,為此許多鋼鐵廠將原單管式噴槍成了各式各樣的套管式同軸噴槍。外管通以壓縮空氣或氧氣,根據流體力學原理,使輸入的壓縮空氣或氧氣經套管及旋流噴嘴后產生旋流,使煤粉與熱風或氧氣充分接觸,以提高煤粉燃燒率。
本鋼1988年即開始對輸入壓縮空氣的套筒式旋流噴槍進行了研究與試驗。特別對于200kg/tFe以上高噴煤率的高爐,在歐洲產生的氧煤槍已成為一個研究的熱點。
原西德蒂森鋼鐵公司通過對氧煤槍的結構優化(在風口上方直接供氧)曾在焦比為268kg/tFe時,噴煤比達到了224kg/tFe。在國內,北京科技大學、包鋼、攀鋼、鞍鋼、東北大學等都對氧煤槍進行過研究與試驗。
高爐噴煤槍實現陶瓷內襯的發展背景
從1990年開始研究高爐噴煤槍及小口徑管件至今已走過近14個年頭了。高爐噴煤槍及小口徑管件實現陶瓷內襯的技術已經非常成熟。而且在高爐噴煤上的應用也進入了成熟階段。返回頭回顧我公司研究推廣的歷史也許對產品技術的提高和普及有著一定的意義。
在1990年,由于我國鋼鐵企業的復蘇和崛起,使我國煉鐵高爐的數量和容積不斷增加和擴大,生鐵產量也大幅度提高,但是,現代高爐所用的高爐噴煤槍,多采用普通不銹無縫鋼管或高強度耐熱鋼管焊接而成,使用壽命較短,更換頻繁,工人勞動強度大,影響生鐵產量,增加煉鐵的成本,直接制約著高爐噴煤技術的發展。所以,穩定和提高噴煤量是高爐煉鐵降低成本***的途徑之一,而提高噴煤量的關鍵在于高爐噴煤槍及噴煤管道的使用壽命。當今世界科技的競爭已成為綜合國力競爭的焦點。我國“863”高新技術研究發展計劃,充分顯示了我國參與這一國際競爭的信心和決心。“863”計劃實施的十幾年來,在***世界科技前沿的七大領域中有了很大的突***和進展。在某些領域,基礎理論和應用研究達到了世界水平,特別是自蔓延陶瓷內襯復合異型件制造技術的應用推廣,在國際上占據***地位。并已取得了可觀的經濟效益和良好的社會效益。廣泛用于冶金、電力、礦山、石油、化工建筑等領域。因此,選擇耐磨損、耐腐蝕、抗高溫、抗變形的材料制備管件彎頭及高爐噴煤槍就成為提高高爐噴煤槍命的關鍵。在短短的幾年內,
我國已涌現出幾十家陶瓷內襯復合鋼管制造企業,形成了以解決管道磨損、腐蝕、高溫氧化等問題的重多材料生產企業中,具有相當競爭實力的一個新行業,并具備相當大的發展潛力。
