2001年公司開發的高強度合金鋼線軋制設備所生產的活塞環絲聯軋機軋制精度達到±0.002mm,直線度達到每米0.2mm,處于國內良好。
選購繞線機的注意事項:
(1)全自動CNC繞線機是否能滿足功能方面的需要,是否能實現預期的運動,是否滿足使用者的要求。
(2)全自動CNC繞線機是否即有良好的經濟性、盡量降低成本,應該保證可靠性,盡量節約能源,結構簡單工作效率高。
(3)全自動CNC繞線機是否操作方便、安全可靠便于維修。
(4)符合人機工程學,造型美觀,便于包裝和運輸。
(5)在工藝上,應該重視零部件的制造與裝配工藝性,盡量降低其復雜性,以保證在滿足功能需要的前提下盡量降低成本,選擇的材料、熱處理方式、精度等級、加工手段和設備應該合理。

繞線機?的自查問題及解決方案:
一、裝線箱常見問題與解決方案
常見問題:
1. 過線孔堵塞影響送線,繞線。
2. 分線架四個角容易纏線,形成斷線或斷線維護停機。
解決方案:
1. 不定時觀察,清潔過線孔塵埃、廢物,堅持線孔疏通。
2. 分線架纏線時需把漆包線擺放到位置。
二、扭線組常見問題與解決方案
常見問題:
1. 扭線麻花不緊形成散線,影響繞線不成功。
2. 扭線麻花線過長或過短,生產出麻花線或散線產品。
3. 扭線電機不作業或電機作業但不扭線。
解決方案:
1. 調整扭線夾板的靈活性,調整優力膠起槽位置。
2. 調整繃簧力度的平衡,調整壓線組優力膠的位置。
3. 查看電源插頭是否松動,或是接觸不良,電機作業但不扭線,要查看電機內轉動軸螺釘是否松動或卡死。

隨著科技日益越新,使繞線機等電氣設備的功用及繞制精度都取得了極大的進步,自動化水平的高降低了工人的勞作強度,進步了出產效率,所以設備自動化制造在現代電氣工業中就顯的尤為重要,繞線機廠家談談那么它是怎樣發揮作用的呢?
1、繞線機可連續作業,降低員工疲倦強度,進步作業效率和堅持質量分歧性,也以儉省扎帶。
2、作業員只需將線放在繞線盤上,按下開關自動繞線,機器自動將繞好的線放到扎線口處,機器自動扎線。
3、可停止繞線長度調整,繞線圈數設定,扎線長度、圈數設定,可停止產量計數。

線圈繞制時,導線線規和匝間間隙決議了線圈各尺寸,控制線圈尺寸的前提條件就是找出影響線圈匝問問隙的要素,這也是控制線圈尺寸的必要條件。
1、線圈尺寸問題
近期運用立式繞線機繞制單餅式線圈時,控制繞線機的拉力的磁粉離合器的電流值設定為0.45A,線圈繞制完成后B端尺寸均偏大,超收工藝請求范圍。
2、線圈尺寸問題緣由剖析
當繞線機拉力相關電流值設定為0.45A時,繞制過程中發現,由于拉力太小,招致線盤上的導線受力不平均,在線盤轉動的時分呈現由于慣性線盤空轉的現象,導線脫出較多,招致在線盤與導線夾緊器之間的導線不是理想的程度狀態,而是下垂出一定弧度,因此導線在繞制過程中受力不平均,且繞制完成的線餅緊實度不夠,因而招致線圈B尺寸大于技術請求值。
3、繞線機拉力與線圈尺寸關系剖析
(1)恰當繞線機拉力對線圈的影響。在線圈繞制過程中,逐步拉力,將立式繞線機的拉力相關電流值調整為0.46A,線圈松弛。尺寸偏大的現象有所改善,但是依然不契合請求。繼續加大立式繞線機的拉力相關電流值調整到0.47A,線圈尺寸契合請求,且線圈緊實,在A ,B端沒有明顯問隙,4個角也沒有緊繃或上翹的現象,導線線規變化契合請求。
(2)繞線機拉力過大對線圈的影響。繼續立式繞線機拉力相關電流值到0.51A時,線圈在繞制過程中,4個角受力過重,有上翹現象,繞制完成后,導線問無明顯問隙,導線線規沒有急劇減小,但是4個角有上翹現象,不契合技術請求。
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