

天津卓納鋼鐵銷售有限公司
主營產品: 耐磨板
低溫壓力容器板定做-卓納鋼鐵-容器板
價格
訂貨量(噸)
¥4100.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憦憬憩憭憦憩憪憪憧
容器板探傷不合格的原因分析和改進措施
容器板在生產過程中出現大批量探傷不合格,對探傷不合格區域進行取樣,通過采用金相檢驗、掃描電鏡等手段進行檢測,對探傷不合格鋼板的組織進行了觀察和分析,發現夾雜物、中心裂紋等缺陷是造成探傷不合的主要原因。分析認為,鋼坯原始裂紋導致容器板中存在軋后裂紋,鋼水精煉過程中的鈣鋁酸鹽夾雜物上浮不充分,造成容器板中存在大尺寸夾雜物。提出了提高鋼水純凈度及鋼坯內部質量等改進措施。改進后容器板探傷合格率提高了12%,效果較好。
由于應用環境比較惡劣,需要對溫度、壓力等都有很大的耐受能力,生產過程中對容器板的組織、性能要求都非常高,對探傷要求非常嚴格,要求探傷等級為一級探傷。
容器板表面控制缺陷的方法
容器板表面缺陷,通常是容器板軋制過程中表面的氧化鐵皮在容器板表面的不均勻殘留所致。分析這與合金元素、加熱工藝、軋制工藝、除鱗系統、輥役等有關。分析后認為解決措施為:
1、優化成分設計
對于低合金類板坯成分進行優化,盡量采用低Si(≤0.20%)成分設計,避免加熱過程中生成Fe2SiO4,以此保證除鱗效果。
2、調整加熱制度
嚴格限制加熱各段溫度,大幅降低加熱爐中溫度高段溫度,達到均熱溫度自然降低的效果。加熱溫度的調整必須緩慢進行,否則容易造成爐內溫度出現較大波動,需要在軋制此類容器板前后各兩個小時內保持低溫加熱。
提高容器板的冶煉工藝水平
提高鋼水純凈度:
在現有條件下,提高鋼水純凈度,有兩個關鍵的地方,首先是爐前冶煉操作的強化控制,即采用優化設計的氧槍噴頭及音頻控制造渣技術,加上煉鋼工的經驗輔助,在確保脫S、P的前提下,盡可能減少鋼中含氧量;出鋼過程采用擋渣球+擋渣帽雙擋渣工藝,減少轉爐渣進入鋼包,同時加入具有脫S作用的鋼包覆蓋劑和鋼水凈化劑。另外,在爐后精煉工序采用底吹強制攪拌措施與喂線工藝結合確保鋼水中的夾雜物上浮,加強鋼包中渣鋼界面的反應,進一步脫除S、P,降低鋼中氧含量并改善夾雜物的形態,提高鋼水純凈度。
調整鋼的內控成分:
根據國家標準規定,在冶煉20g(Ti)鋼時,制定了內控成分,首先碳在不變(0.12%~0.20%)的情況下,提高了錳的下限成分,由此使鋼的強度等性能指標在充分保證的前提下,韌性有所提高,同時由于純凈度提高,使冷彎性能大大改善,也使鋼板的焊接性能得到保證。通過增加Ti含量,改變了N在鋼中的形態,形成了TiN化合物,提高了鋼的時效性。
